2015-11-30訊,多年來(lái),天津石化始終將綠色環(huán)保與企業(yè)發(fā)展同步,在污染治理上下足功夫。近兩年,天津石化全力治理?yè)]發(fā)性有機(jī)物VOCs,在凡是有排放口的地方,都采用密閉改造、收集治理、增加治理設(shè)施等方式進(jìn)行有效治理。力爭(zhēng)打造“無(wú)異味工廠”。
天津石化始終將綠色環(huán)保與企業(yè)發(fā)展同步,連續(xù)十四年獲得全國(guó)“安康杯”競(jìng)賽優(yōu)勝企業(yè)稱號(hào)。近兩年,該公司又瞄準(zhǔn)打造“無(wú)異味工廠”的更高目標(biāo)展開(kāi)攻堅(jiān)。
企業(yè)既然達(dá)標(biāo)排放,那么“異味”又是從何而來(lái)呢?天津石化安環(huán)部副部長(zhǎng)劉忠河介紹說(shuō),主要來(lái)自裝置中產(chǎn)生的揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs),還有一部分無(wú)機(jī)硫化物。
異味治理是石油化工企業(yè)普遍存在的難題。對(duì)此,天津石化從生產(chǎn)管理、新技術(shù)應(yīng)用、源頭控制三方面用力,使揮發(fā)性有機(jī)物有組織排放和無(wú)組織排放均得到有效治理,并取得階段性成果。
只要環(huán)境保護(hù)需要的投資一分不少(http://www.shiyou168.com/zbgs.asp?page=8)
2016年1月1日,天津石化有一個(gè)橫亙?cè)诿媲靶枰畿S的新高度,那就是按照天津市實(shí)施的全國(guó)首個(gè)《工業(yè)企業(yè)VOCs排放控制標(biāo)準(zhǔn)》,有組織排放源排放濃度必須執(zhí)行80mg/m3的最高限值。這可是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界先進(jìn)水平。對(duì)此,天津石化主動(dòng)應(yīng)對(duì),嚴(yán)格對(duì)照新標(biāo)準(zhǔn)要求,全面排查識(shí)別有組織排放源,逐一研究制定治理措施。
“凡是有排放口的我們稱之為有組織排放,我們采用密閉改造、收集治理、增加治理設(shè)施等方式進(jìn)行了有效治理。”水務(wù)部安環(huán)科王全棟主任介紹。
三號(hào)污水處理場(chǎng)廢氣治理是天津石化“碧水藍(lán)天”工程重點(diǎn)項(xiàng)目之一,之前為敞開(kāi)式處理,廢水中的酸性有機(jī)性氣體極易揮發(fā)。天津石化在對(duì)污水池進(jìn)行密閉改造后,新建了廢氣生物治理裝置,廢氣密封收集后輸送至廢氣生物處理裝置進(jìn)行處理,從根本上消滅了惡臭源。
截至目前,除已建成投用的十一套揮發(fā)性廢氣異味治理裝置外,煉油部、化工部、烯烴部等多個(gè)裝車棧臺(tái)密閉改造及油氣回收項(xiàng)目均在快馬加鞭建設(shè)中。
近幾年來(lái),天津石化在異味治理,特別是在VOCs控制和治理上投資上億元。“有異味,說(shuō)明生產(chǎn)運(yùn)行中存在物料泄漏,而泄漏不僅是安全隱患、是效益的流失點(diǎn),更是企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。因此,對(duì)于環(huán)保工作,天津石化一直堅(jiān)持‘三個(gè)一原則’,其中一條就是,只要環(huán)境保護(hù)需要的投資一分不少。”天津石化安環(huán)部劉忠河副部長(zhǎng)說(shuō)。
新技術(shù)助力讓無(wú)組織排放受控
“以前有用肥皂水測(cè)試液化氣罐是否泄漏的做法。這種方法查出的泄漏至少在1.5萬(wàn)PPM以上,而我們采用LDAR泄漏檢測(cè)與修復(fù)技術(shù),超過(guò)500PPM即為泄漏。其靈敏度和精確度不言而喻。”天津石化設(shè)備部皮偉主任形象地進(jìn)行了對(duì)比。
作為天津市首家LDAR技術(shù)普查試點(diǎn)單位,天津石化從2014年7月份開(kāi)始與市環(huán)科院、市環(huán)評(píng)中心及青島安工院等單位合作,進(jìn)行LDAR普查試點(diǎn)、示范工作。
“我們需要逐套對(duì)照裝置的設(shè)計(jì)圖,按照VOC泄漏檢測(cè)方法和標(biāo)準(zhǔn)確定測(cè)試范圍,現(xiàn)場(chǎng)識(shí)別、建檔,之后現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),發(fā)現(xiàn)泄漏掛牌標(biāo)識(shí),及時(shí)進(jìn)行維修,直至再測(cè)達(dá)標(biāo)才能完成這一輪的檢測(cè)和修復(fù)。”皮偉介紹。
截至目前,天津石化已完成包括1000萬(wàn)噸/年常減壓在內(nèi)的36套煉油、化工、乙烯裝置LDAR檢測(cè)工作,共建立VOC范圍內(nèi)密封點(diǎn)檔案347269點(diǎn),泄漏點(diǎn)率0.79%,修復(fù)率73.9%。
下一步他們將編制單套裝置的檢測(cè)報(bào)告,分析、統(tǒng)計(jì)各組件的泄漏信息,為明年大修期間泄漏點(diǎn)修復(fù)做好準(zhǔn)備,同時(shí)梳理LDAR工作管理流程,制定相關(guān)技術(shù)要求,構(gòu)建VOCs無(wú)組織排放監(jiān)控體系,使LDAR工作常態(tài)化,為實(shí)現(xiàn)“無(wú)異味工廠”總體目標(biāo)夯實(shí)基礎(chǔ)。
全員“圍攻”異味從源頭控制
煉油部1號(hào)延遲焦化裝置焦炭塔七米平臺(tái)上正在進(jìn)行除焦作業(yè),聯(lián)合四車間外操高志濤巡檢經(jīng)過(guò)此處,隨身佩戴的硫化氫報(bào)警儀悄然無(wú)聲。他特意聞了聞,沒(méi)有以前除焦時(shí)特有的異味。
車間主任葉雄飛介紹,1號(hào)焦化冷焦水系統(tǒng)異味隱患治理項(xiàng)目,雖然不是天津石化“碧水藍(lán)天”項(xiàng)目,但因?yàn)殛P(guān)系到的職工的身心健康,依然得到了公司上下的關(guān)注,實(shí)施半年多來(lái)效果良好職工滿意。
“異味治理利國(guó)利民,最受益的還是我們的職工。這些年的環(huán)保投入和治理效果,職工有目共睹,參與熱情非常高,職工關(guān)于安全環(huán)保的優(yōu)化建議和改進(jìn)措施占合理化建議的一半還多。”葉雄飛說(shuō)。(http://www.shiyou168.com/zbgs.asp?page=8)
天津石化對(duì)異味排放從源頭控制,生產(chǎn)上有預(yù)案、治理上有投入,特別是在針對(duì)裝置開(kāi)停工吹掃、增加管線改造等特殊時(shí)期,加強(qiáng)對(duì)職工的培訓(xùn)和演練,確保治理措施執(zhí)行到位。他們還按照天津市新VOC排放標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)優(yōu)化在建項(xiàng)目技術(shù)方案,確保項(xiàng)目建成后達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)要求,以環(huán)評(píng)促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目“本質(zhì)環(huán)保”,提升公司環(huán)境保護(hù)管理水平。
前不久,國(guó)家環(huán)保部進(jìn)行VOCs簡(jiǎn)化核算辦法的可行性驗(yàn)證調(diào)研,首站選定天津石化。原本五天的工作量計(jì)劃兩天即圓滿完成。調(diào)研組領(lǐng)導(dǎo)感謝天津石化的得力配合并評(píng)價(jià)說(shuō),天津石化設(shè)備設(shè)施齊全,檢測(cè)與修復(fù)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),操作方法規(guī)范,為核算辦法的驗(yàn)證提供了可靠的依據(jù),這是他們高效調(diào)研的直接原因。
“最嚴(yán)苛的地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),既是壓力,更是動(dòng)力。”天津石化副總經(jīng)理禹曉偉在濱海新區(qū)工作會(huì)上表示,達(dá)標(biāo)排放是企業(yè)必須恪守的“紅線”,但全力打造“無(wú)異味工廠”,追求綠色低碳可持續(xù)的目標(biāo)永無(wú)止境。