中國石化新聞網(wǎng)訊(華文艷)滄州煉化在本年度大修改造中,新增應(yīng)用的3#中壓鍋爐送風(fēng)機(jī)變頻項目,近日初顯節(jié)能降耗喜人成效。
滄州煉化動力車間3#中壓鍋爐以生產(chǎn)供汽和平衡瓦斯為中心任務(wù),因要圍繞生產(chǎn)調(diào)整鍋爐負(fù)荷,負(fù)荷變動范圍非常大,風(fēng)量調(diào)節(jié)采用擋板調(diào)節(jié),不僅節(jié)流損失大,而且運(yùn)行噪音大,設(shè)備故障率較高。為了進(jìn)一步降低鍋爐發(fā)汽電耗,實(shí)現(xiàn)鍋爐效能達(dá)標(biāo),在今年的大修改造過程中,車間配合樣板爐項目的開展,申請了送風(fēng)機(jī)增上變頻項目。更換風(fēng)機(jī)電機(jī),電機(jī)電壓由6000伏降為380伏,并采用變頻操作模式控制,使擋板全開,利用變頻調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速來控制風(fēng)量。這樣既可減少電耗,又可以降低運(yùn)行噪音,同時也能減少了風(fēng)機(jī)及電機(jī)的故障率。
改造后的3#中壓鍋爐送風(fēng)機(jī)于今年10月14日一次試車成功并投入使用,節(jié)能效果立竿見影。經(jīng)過專業(yè)維護(hù)人員與車間技術(shù)人員實(shí)際測算比較,在60噸/小時蒸發(fā)量的工況下運(yùn)行,每小時節(jié)約電能約18千瓦時;在低負(fù)荷工況下運(yùn)行節(jié)能效果更加明顯,在25噸/小時工況下運(yùn)行每小時節(jié)電73.85千瓦時,在45噸/小時蒸發(fā)量的工況下運(yùn)行,每小時節(jié)電量約為63千瓦時。按照2009年中壓爐累計發(fā)汽量200954噸測算,預(yù)計應(yīng)用變頻后的送風(fēng)機(jī)用電能耗每年可節(jié)約28萬千瓦時,其節(jié)能降耗效果非常可觀。