????中國(guó)石化新聞網(wǎng)訊(陶炎)揚(yáng)子石化烯烴廠通過(guò)多次試驗(yàn),探索出了乙烯裂解爐燒焦新模式,在裂解爐燒焦時(shí)停用燒焦水,大大減少了污水的排放量。新的燒焦模式下,每臺(tái)裂解爐每次燒焦可減少污水排放量50~100噸,揚(yáng)子石化65萬(wàn)噸乙烯裝置的14臺(tái)裂解爐每年僅燒焦水一項(xiàng)就可節(jié)約生產(chǎn)成本約40萬(wàn)元。
????長(zhǎng)期以來(lái),揚(yáng)子石化乙烯裂解爐在燒焦時(shí)溫度過(guò)高,因此在設(shè)計(jì)上需要對(duì)燒焦罐罐體噴淋冷卻水進(jìn)行降溫,但大量的噴淋冷卻水增加了乙烯裝置的污水排放量,同時(shí)也增加了裝置現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)保壓力。因此,從去年開(kāi)始,烯烴廠乙烯車間開(kāi)始嘗試在裂解爐燒焦時(shí)停用冷卻水的試驗(yàn)。由于輕油裂解爐結(jié)焦量較少,燒焦時(shí)溫度較低,因此,乙烯車間先從輕油爐入手,進(jìn)行停用燒焦罐冷卻水的試驗(yàn)。在試驗(yàn)中,乙烯車間精心控制燒焦反應(yīng)進(jìn)程,嚴(yán)格控制空氣的進(jìn)料量,緩慢提升燒焦反應(yīng)溫度。試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),通過(guò)對(duì)燒焦反應(yīng)過(guò)程的優(yōu)化控制,輕油爐在燒焦時(shí)完全可以停用燒焦水。隨后,烯烴廠開(kāi)始對(duì)重油爐燒焦進(jìn)行探索實(shí)驗(yàn)。由于重油爐結(jié)焦量大,燒焦時(shí)反應(yīng)溫度高,因此,烯烴廠根據(jù)重油爐的實(shí)際燒焦情況,優(yōu)化控制燒焦冷卻水。在重油爐燒焦前期,反應(yīng)溫度高,烯烴廠通入一定量的冷卻水對(duì)燒焦罐降溫;隨著燒焦反應(yīng)的進(jìn)行,反應(yīng)溫度逐漸降低,烯烴廠逐漸關(guān)小冷卻水用量,在反應(yīng)末期直至全關(guān)冷卻水。此外,烯烴廠還摸索出了輕油爐、重油爐等不同類型裂解爐的最佳燒焦溫度,和燒焦冷卻水的最佳控制量。
????通過(guò)開(kāi)展裂解爐燒焦優(yōu)化控制噴淋水的試驗(yàn),現(xiàn)在揚(yáng)子石化乙烯裂解爐燒焦時(shí)每小時(shí)可減少新鮮水補(bǔ)入量3噸,污水排放量20噸,每次燒焦可減少污水排放量50~100噸,每年可節(jié)約生產(chǎn)成本約40萬(wàn)元。