中石化天津石化煉油2015年全年回?zé)捨塾?126噸,增效1000萬(wàn)元以上。特別是自2015年10月份采取新措施以來,回?zé)捔恐鸩脚噬?2月份創(chuàng)造了回?zé)捰椭匚塾?226噸的歷史新高。
在原油加工生產(chǎn)過程中,各裝置都會(huì)有污油產(chǎn)生。特別重污油,含有一定水分及少量固體雜質(zhì),加工比較困難,是煉化企業(yè)普遍存在的生產(chǎn)難題,也是安全環(huán)保難題。
天津石化2號(hào)焦化裝置在原設(shè)計(jì)工藝中只能處理自己裝置產(chǎn)出的重污油,其他污油通常在常減壓裝置加工,但是常減壓裝置加工污油時(shí)不能生產(chǎn)航煤原料。因此,近年廠里其他裝置產(chǎn)生的重污油多存放在重污油罐中。為了不影響航煤生產(chǎn),天津石化于2014年對(duì)該裝置進(jìn)行了改造,使之能夠“通吃”各裝置的重污油。但按照原有生產(chǎn)工藝加工這些“垃圾油”,容易造成裝置的換熱器、塔器堵塞,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成裝置停車,不但影響產(chǎn)品質(zhì)量,還制約裝置安穩(wěn)運(yùn)行。
在2015年的優(yōu)化創(chuàng)效、降本減費(fèi)工作中,煉油部確立了將重污油“吃干榨凈”的目標(biāo)。該部成立了專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)小組,在多次試驗(yàn)和技術(shù)攻關(guān)的基礎(chǔ)上,制定了新的“重污油回?zé)?rdquo;生產(chǎn)工藝方案。
該公司聯(lián)合八車間通過比較重污油回?zé)捴两够乃膫€(gè)部位,確認(rèn)選擇注入焦炭塔頂油氣線代替急冷油較為合適,能夠徹底解決焦粉堵塞換熱器、塔器現(xiàn)象發(fā)生,同時(shí)污油回?zé)捄笊a(chǎn)部分蠟油、柴油,成為新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。
為了更多地回?zé)捪到y(tǒng)污油,聯(lián)合八車間通過嚴(yán)格控制焦炭塔頂溫增加急冷油需用量。該車間還根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)注入情況,進(jìn)一步優(yōu)化操作,減少甩油泵和放空塔底泵封油量,在自身污油量每月降低864噸的前提下,回?zé)捪到y(tǒng)污油量逐月攀升,大大減緩了罐區(qū)重污油儲(chǔ)存壓力,而且降低了伴熱耗氣和污油罐清罐等維護(hù)費(fèi)用,提高了裝置效益。
據(jù)悉,2016年是天津石化的大修年,檢修吹掃、開停工期間都會(huì)產(chǎn)生大量污油。煉油部工藝專家白云波表示,這已不再是難題。“重污油回?zé)捊鉀Q了這部分附產(chǎn)品的出路問題,使生產(chǎn)沒有了后顧之憂,還能降低加工損失、提高經(jīng)濟(jì)效益,一舉多得。”
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