8月5日,隨著新裝置漿態(tài)床即將建成投產(chǎn),茂名石化煉油分部對(duì)新裝置進(jìn)行了全面的籌備工作,潤(rùn)滑油一車(chē)間新建漿態(tài)床催化劑罐區(qū)進(jìn)行了第五次卸劑。這一次,卸劑方法又有創(chuàng)新,在技術(shù)人員的指揮中,成功用一臺(tái)泵同時(shí)抽送兩車(chē)催化劑,4車(chē)催化劑卸劑的時(shí)間僅需75分鐘,平均每車(chē)催化劑卸劑時(shí)間不到20分鐘,不僅節(jié)約了時(shí)間,還成功回收干凈車(chē)內(nèi)的催化劑。
首次卸劑時(shí),潤(rùn)滑油一車(chē)間工藝員李教寧發(fā)現(xiàn):由于催化劑是一種棕色粘稠的液體,流動(dòng)性較差,在卸裝過(guò)程中出現(xiàn)卸劑泵抽空和運(yùn)載車(chē)上的催化劑殘留,不僅影響卸裝效率,還會(huì)造成催化劑浪費(fèi)。
針對(duì)首次卸劑出現(xiàn)的問(wèn)題,工藝技術(shù)人員積極優(yōu)化方案,探索最佳卸劑方法。他們通過(guò)在車(chē)廂頂部接口處引入氮?dú)猓o車(chē)廂增加一定壓力,提高卸劑泵輸送效率。同時(shí),在卸劑泵停下后,再次往車(chē)廂沖壓,到達(dá)一定壓力后進(jìn)行卸壓,殘留在槽罐車(chē)的催化劑就會(huì)因?yàn)闅怏w快速流動(dòng),在泄壓口被帶出,這樣一來(lái),就能最大限度收盡催化劑。他們通過(guò)優(yōu)化方法,使單泵單車(chē)卸劑時(shí),每車(chē)催化劑卸車(chē)時(shí)間僅需20分鐘。在技術(shù)人員不斷的探索下,第五次卸劑,采用單泵雙車(chē)同時(shí)卸劑方法,效率又有了新突破。