2001年四季度以來,國務(wù)院實(shí)施了對小煤礦關(guān)閉整頓、關(guān)停并轉(zhuǎn)的重大決策后,煤價由原來的300元/噸猛然上漲到近600元/噸,國內(nèi)許多煤化工企業(yè)陷入原料上漲、成本居高不下的困境之中。
尤其是小氮肥企業(yè),造氣制氣原料成本占總成本的50?G以上,受到的沖擊非常嚴(yán)重。當(dāng)時,合成氨產(chǎn)能在4.5萬噸/年以下的碳酸氫銨企業(yè)舉步維艱;合成氨產(chǎn)能在2.5萬噸/年以下的碳酸氫銨企業(yè)已基本全部停開或倒閉。
山西化工企業(yè)身處煤炭大省,卻也愁煤了。塊煤貨緊價揚(yáng),企業(yè)無米下鍋。同時,粉煤貨源充足,價格低廉,而企業(yè)要擺脫對優(yōu)質(zhì)塊煤的依賴,用粉煤進(jìn)行生產(chǎn),就要探索型煤制氣技術(shù)。
看到湖北、河南等地的一些企業(yè)利用當(dāng)?shù)亓己玫暮置簝?yōu)勢,已經(jīng)探索出型煤生產(chǎn)技術(shù),山西一些化企和煤礦也結(jié)合本地特點(diǎn),嘗試用玻璃水型煤,但因型煤質(zhì)量差、成本高而以失敗告終。
生存的本能迫使企業(yè)必須在型煤生產(chǎn)技術(shù)中盡快摸索出一條可行的路子來。我當(dāng)時所在的長子丹峰化工有限公司(原長子縣化肥廠)是一家生產(chǎn)合成氨的煤化工企業(yè),經(jīng)過反復(fù)探討,我們把主攻目標(biāo)定位在腐植酸工業(yè)型煤制氣技術(shù)上。
然而,當(dāng)時絕大多數(shù)專家卻給我們潑了冷水。他們認(rèn)為,山西的煤炭做不了制氣型煤。理由是,型煤制作在方方面面要求都很高,比如黏結(jié)劑是決定型煤晶種及其質(zhì)量的關(guān)鍵輔助原料,不僅不同的煤質(zhì)要選用不同的黏結(jié)劑,而且不同用途的型煤也必須選擇相應(yīng)的黏結(jié)劑,這使得技術(shù)開發(fā)難度很大。同時,山西境內(nèi)缺乏豐富的褐煤資源,沒有褐煤就不能搞型煤制氣。即使找到褐煤,由于當(dāng)?shù)孛禾筐そY(jié)性差、砂性大等弱點(diǎn),在制作上難以成型。即使成型,無論在硬度、強(qiáng)度上也都存在一定缺陷。因此,在當(dāng)?shù)馗阈兔褐茪獠滑F(xiàn)實(shí)也不科學(xué)。
面對專家的否定,大家絲毫沒有氣餒。我們認(rèn)為,制好型煤是投資最省、見效最快、效果最好的降低成本的措施。小氮肥企業(yè)要降低成本,必須實(shí)現(xiàn)資源本地化。
2001年10月17日,公司組成了型煤技改領(lǐng)導(dǎo)組,并派出了30多名骨干技術(shù)人員赴外地學(xué)習(xí)。送行時,每個車間都為型煤技術(shù)小分隊(duì)發(fā)出倡議書,鼓勵他們要為企業(yè)爭光,為山西爭光。
初冬,在河南、湖北學(xué)習(xí)培訓(xùn)的日日夜夜里,大家刻苦攻關(guān),不放過任何一個環(huán)節(jié),不放過任何一個疑點(diǎn)。當(dāng)?shù)氐膸煾祹椭覀優(yōu)樯轿髅悍N把脈,進(jìn)行模擬試驗(yàn)。40多天的學(xué)習(xí)結(jié)束了,大家回到公司后馬上投入到了技改之中。
隊(duì)員們反復(fù)進(jìn)行原料配比,試驗(yàn)遇到了一次又一次失敗。寒冬季節(jié),剛剛產(chǎn)出的型煤就被凍硬了;投入造氣爐內(nèi)穩(wěn)定性較差,給造氣帶來許多困難,導(dǎo)致供氣不足,產(chǎn)量偏低……這些難關(guān)都被我們一個個攻克了。經(jīng)過夜以繼日地反復(fù)試驗(yàn),2001年12月30日,型煤制氣終于達(dá)到了指標(biāo)要求。
用粉煤代替炭塊生產(chǎn),用型煤制氣,噸肥成本下降了50元。這50元對于岌岌可危的企業(yè)來講是一個不小的數(shù)字。這個成果不僅首開了山西省粉煤制氣的先河,在山西獲得了推廣,還引起山東、河南等地眾多企業(yè)的廣泛關(guān)注,他們紛紛到公司參觀考察,并迅速在全國各地掀起了型煤制氣的熱潮,推動了煤化工領(lǐng)域型煤制氣技術(shù)的廣泛應(yīng)用。
缺煤的形勢逼出了我們的型煤制氣。現(xiàn)在,山西煤化工企業(yè)正在不斷完善工藝,大步走在型煤制氣、科學(xué)利用資源的道路上。
(作者時任長子丹峰化工有限公司總經(jīng)理助理)