今年,金陵石化芳烴運行部致力于裝置平穩(wěn)運行,著力日優(yōu)化生產,實現了較好效益。1~6月,該公司“日效益”財務指標顯示:芳烴運行部增效上億元,超額完成預算進度40%。
筑“三基”,安穩(wěn)是關鍵
“安全第一,不是口號,這是關系到裝置的前途命運。”長期以來,該運行部對職工強化這樣的觀念。
今年,他們按照集團公司“強三基、促管理”要求,全面梳理現行管理制度和員工崗位職責,建立健全各項量化管理辦法1000余條。新增全員HSE績效考核辦法、管理之星評選辦法、區(qū)域衛(wèi)生管理辦法等一批管理制度。修訂完善了經濟責任制考核細則、巡回檢查方案以及崗位職責,理順流程,細化職責,明確標準,推動管理規(guī)范化、標準化和科學化。
對于現場施工,每項作業(yè)或動火前,相關人員都要到現場檢查和確認,評估安全風險,落實防范措施。作業(yè)中,專業(yè)技術人員、監(jiān)火員、HSE監(jiān)督員等監(jiān)管人員連續(xù)蹲守現場,及時發(fā)現和制止違章行為,并簽字確認。裝置大修方案,要三次審核確認。對于開停工、密閉吹掃、盲板裝卸等關鍵作業(yè),需要經過五六道審核程序,嚴把安全和環(huán)保關。
今年以來,運行部堅持違紀行為“零容忍”,先后處理違反紀律事件5起,有效維護了工藝、操作、勞動等制度的嚴肅性。同時,他們及時消除影響平穩(wěn)運行的難題,年初2號重整預加氫進出換熱器積垢、3號重整再生約翰遜網堵塞等問題,組織力量加班加點搶修,快速消除了制約裝置生產的瓶頸和隱患。
出實招,防非計劃停工
8月5日,金陵石化芳烴運行部中控室外,長周期運行記錄牌顯示:裝置安全無事運行“2740天”。
“防止非計劃停工,是安全的保障,也是減少效益損失的關鍵之一。”芳烴運行部生產技術科科長趙建偉告知,這是運行部近年主抓的重點工作之一。
近來年,該運行部通過實施干部帶班制、關鍵機組特護、無形檢漏等舉措,有效地防止了非計劃停工。
從2014年開始,他們推行干部帶班制度,把38名職能人員分成了10個小組,分別“下沉”到10個班組一對一帶班,指導生產,分析發(fā)生故障的原因,提出解決措施,遇問題不過夜,快速處置。
從2015年開始,他們對關鍵大機組實施特護,挑選10名優(yōu)秀設備員,擔當大機組、加熱爐等關鍵設備的“保姆”,對它們實行特護管理,發(fā)現隱患及時處置。并開展“紅旗爐”比賽,細化20多臺加熱爐的管理措施,保障設備安穩(wěn)運行。
同時,他們持續(xù)開展無泄漏競賽,激勵員工查漏。近年來,共梳理、統(tǒng)計密封點數十萬個,建立了完善的密封點數據庫,實施分段管理,責任到人,及時消除隱患。
上半年,裝置保持非計劃停工次數為“0”。
算清干,優(yōu)化爭效益
“現在,我們每天都要核算噸加工成本和效益,哪些可以減少,哪里可以優(yōu)化,先算后干,精打細算生產。”趙建偉說。
近年來,該運行部不斷強化成本效益意識,從算賬著手,優(yōu)化生產,全力降本增效。通過加強與公司財務的對接,讓職工讀懂財務報表,明白原料、副產品、公用工程等價格核算體系,做到會算賬、算細賬、算明白賬,充分發(fā)揮好生產優(yōu)化小組作用。每天,他們根據不同方案,一筆一筆計算出各種產品的產量以及各產品間的比率,測算出預期效益,“先算后干、算清再干”,選擇最佳方案生產,努力實現裝置效益最大化。
今年,他們針對對二甲苯市場行情,停開歧化反應系統(tǒng)。嚴密跟蹤外購碳8到貨情況,及時調整生產負荷,多舉措增產高辛烷值汽油、鄰二甲苯等高附加值產品。針對吸附劑和2號重整催化劑已運行7年半的現狀,適時調整生產,根據原料情況,選擇合適的苛刻度,做好吸附劑和催化劑的保護,發(fā)揮其最優(yōu)性能。
同時,他們還利用浙江中控等先進控制軟件技術,做好反應和精餾系統(tǒng)部分的優(yōu)化,充分挖掘裝置潛力。
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